http://m.henanjusheng.com 2026-05-19 13:41 來源:ABB過程工業(yè)
近日,ABB順利完成金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司(以下簡稱“金東紙業(yè)”)2號紙機整體傳動系統(tǒng)升級項目。項目依托成熟的電氣與自動化解決方案以及專業(yè)的執(zhí)行能力,在有限的停機窗口期內完成實施并提前投產。此次升級融合了先進的數字化技術,為同類老舊紙機系統(tǒng)的升級改造提供了可借鑒的實踐經驗。

金東紙業(yè)鳥瞰圖。圖片來源:金東紙業(yè)
金東紙業(yè)是金光集團APP在中國布局的重要造紙生產基地之一,年產紙規(guī)模超過230萬噸。該項目位于江蘇省鎮(zhèn)江市,是金東基地核心產線2號紙機的關鍵升級工程。該產線采用德國VOITH紙機,設計車速1700米/分鐘,寬幅9.77米,為企業(yè)的產能需求提供穩(wěn)定支撐。
此次改造以傳動系統(tǒng)升級為重點,通過設備更新與數字化集成,進一步提升紙機運行的控制精度、系統(tǒng)穩(wěn)定性及運維效率。項目將原有的8段整流系統(tǒng)及60套ACS600傳動裝置升級為ACS880系列,并采用AC800M控制器與最新一代操作屏,實現傳動系統(tǒng)軟硬件的全面升級,同步引入數字化監(jiān)控與調控功能,構建更高效、智能的傳動控制體系。

ABB團隊在金東紙業(yè)調試現場。圖片來源:ABB
此次升級嚴格遵循電纜、電機利舊原則,產線中的原有電機及動力電纜、控制電纜均繼續(xù)使用??紤]到原ACS600系統(tǒng)已運行近28年,相關ACS600變頻器IGBT等備品已不再生產,對柜體布局、電纜核查及接線調試提出了較高要求。為確保項目順利實施,ABB團隊提前進駐現場,借助數字化檢測工具開展電纜核查與梳理,補打缺失線標,并通過現場測量與模擬校驗,驗證接線邏輯,為后續(xù)的柜體更換與接線調試做好準備。
項目執(zhí)行周期緊湊,客戶計劃的停機改造窗口僅為6天,其中現場調試時間僅5天。面對時間安排與技術條件的雙重挑戰(zhàn),ABB組建專項攻堅團隊,與金東紙業(yè)保持密切溝通,并借助數字化技術完成統(tǒng)籌管理,高效推進施工調試,最終實現核心難點設備調試一次成功,并完成與DCS系統(tǒng)新控制方式的通訊對接。

ABB團隊與金東紙業(yè)項目團隊現場合影。圖片來源:ABB
“此次2號紙機傳動系統(tǒng)升級對金東紙業(yè)核心產線的穩(wěn)定運行及后續(xù)數字化轉型具有重大意義。項目初期面臨時間緊、技術難、資料不完整等多重考驗,ABB團隊憑借專業(yè)高效的工作方式和態(tài)度,提前完成改造任務,為后續(xù)其他產線的升級奠定了良好基礎。該項目的順利實施,也進一步深化了我們雙方的合作關系。”
金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司工務經理朱建吉
“金東紙業(yè)給予ABB團隊充分的信任與支持,雙方在此次項目中保持密切交流、高效協(xié)作。我們將繼續(xù)結合電氣化、自動化與數字化技術,為金東紙業(yè)提供定制化的解決方案,共同助力中國造紙行業(yè)高質量發(fā)展。”
ABB造紙及纖維業(yè)務中國區(qū)負責人劉月明

金東紙業(yè)工務經理朱建吉(左)與ABB造紙及纖維業(yè)務中國區(qū)負責人劉月明(右)合影。圖片來源:ABB
該產線已于今年4月正式投運,至今已穩(wěn)定運行一月有余,各項表現均超預期。在近日的高層回訪暨項目總結會上,金東紙業(yè)對升級成效及產線運行狀態(tài)表示滿意,同時認為,項目的成功實施,不僅切實提升了金東紙業(yè)2號紙機運行的穩(wěn)定性和系統(tǒng)的可維護性,也進一步深化了雙方的互信與合作。通過在既有設備條件下引入數字化控制與監(jiān)測能力,項目為造紙行業(yè)推進存量產線的智能化改造提供了可參考的實踐路線,支持行業(yè)穩(wěn)步向更智能、更高效的未來邁進。