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水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子動態(tài)接地故障原因分析及處理 沈在躍 。 青海省西部水電有限公司康揚水電廠 青海 811900 )
摘要:介紹了水輪機發(fā)電機轉(zhuǎn)子動態(tài)接地故障的特點、原因分析及處理方法。
關(guān)鍵詞:水輪機發(fā)電機轉(zhuǎn)子 動態(tài)接地 分析 處理
尼那水電站樞紐位于青海省貴德縣境內(nèi)黃河干流上,距上游拉西瓦水電站4 km、龍羊峽水電站41km。壩址距西寧市公路里程124km(直線距離80km),至下游貴德縣公路里程約20km,設計正常蓄水位2235.5m,壩頂高程2238.2m,最大壩高50.9 m,總庫容0.262億m3,該電站為當時全國在建電站單機最大的4×40MW燈泡貫流式水輪發(fā)電機,水輪發(fā)電機是由天津阿爾斯通生產(chǎn)制造,機組自2003年5月首臺機發(fā)電以來,運行情況良好。
水輪機主要技術(shù)參數(shù)
水輪機型號:GZ4BN32—WP—600 ;
轉(zhuǎn)輪直徑 6m ;
最大水頭:18.1m ;
額定水頭:14.0m ;
最小水頭:12.1m ;
額定流量:316.7 m3/s;
最大出力:44000 kW ;
額定轉(zhuǎn)速:107.1 r/min ;
飛逸轉(zhuǎn)速:336.8 r/min ;
水推力(正/反):4380 kN/5500 kN;
發(fā)電機主要技術(shù)參數(shù)
型式:燈泡式三相交流同步發(fā)電機;
布置方式:水平方式;
旋轉(zhuǎn)方向:順水流方向視為順時針旋轉(zhuǎn);
型號:SFWG40—56/6630 ;
額定容量:42.1MVA ;
額定功率:40MW ;
效率:98.05% ;
額定功率因數(shù):0.95(滯后);
額定電壓:10.5kV ;
額定電流:2315A ;
額定頻率:50Hz ;
絕緣等級:F級 ;
1. 發(fā)電機保護轉(zhuǎn)子接地保護概述
1#水輪發(fā)電機組保采用南瑞自動化廠生產(chǎn)的DGT801微機型保護裝置,轉(zhuǎn)子一點接地保護采用“注入直流”并“切換采樣”式原理,實時計算出轉(zhuǎn)子接地電阻,并可顯示。這種原理在轉(zhuǎn)子整個大軸上的靈敏度均等,當轉(zhuǎn)子未加勵磁電壓時也能監(jiān)視轉(zhuǎn)子絕緣。該保護動作靈敏、無死區(qū)。保護的輸入端與轉(zhuǎn)子負極及大軸連接。
動作定值
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名稱及代號 |
動作電阻
Rg1 |
動作電阻
Rg2 |
動作時間
t1 |
動作時間
t2 |
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整定范圍 |
0.1~50 |
0.1~50 |
0.1~100 |
0.1~100 |
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單位 |
KΩ |
KΩ |
S |
S |
2. 異常情況
1#機并網(wǎng)運行,上位機報“1#機轉(zhuǎn)子一點接地故障”復歸后正常,半小時后再報同樣故障,不可復歸,檢查當時負荷為30MW,電壓電流均正常,勵磁回路外觀檢查未發(fā)現(xiàn)異常,一小時后向調(diào)度申請停機處理。當1#機空轉(zhuǎn)時信號也不能復歸,停機后信號可復歸,搖測轉(zhuǎn)子絕緣大于5MΩ,維護人員對碳刷進行處理,對集電環(huán)進行清掃后,轉(zhuǎn)子絕緣為50MΩ,其它外觀檢查未發(fā)現(xiàn)異常,隨后1#機開機空轉(zhuǎn),當轉(zhuǎn)速達到80%時,轉(zhuǎn)子一點接地信號又報警,仍不能復歸。
3. 原因分析
根據(jù)上述異,F(xiàn)象,結(jié)合我們以往處理轉(zhuǎn)子接地故障的經(jīng)驗,初步分析認為,原因可能有下列三種1、轉(zhuǎn)子接地保護裝置異常引起;2、轉(zhuǎn)子磁極外圍設備(含功率柜、FMK開關(guān)、轉(zhuǎn)子滑環(huán)碳刷、轉(zhuǎn)子引線等)故障引起;3、轉(zhuǎn)子磁極內(nèi)部存在接地現(xiàn)象。結(jié)合前面檢查分析,認為轉(zhuǎn)子磁極內(nèi)部接地可能性較大,機組當轉(zhuǎn)速達到80%時報接地信號,也有可能機組內(nèi)部受轉(zhuǎn)動離心力的作用,而造成接地現(xiàn)象。
4. 現(xiàn)場檢查、試驗及處理
首先檢查保護裝置接地(大軸)碳刷,固定可靠,接觸良好,并進行清潔,排除了因接地碳刷固定不穩(wěn)定或沾上油污引起接觸不良而造成的“假接地”。隨后對空轉(zhuǎn)機組搖測絕緣進發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子絕緣為零,確實存在接地現(xiàn)象,排除了保護裝置異常而引起的誤信號,那只有機組內(nèi)部故障而造成的。
機組停機對其內(nèi)部進行外觀檢查,尤其是對勵磁引線重點檢查,由于是燈泡貫流式機組,結(jié)構(gòu)緊湊,相對檢查困難。接著對轉(zhuǎn)子磁極外圍設備(含功率柜、FMK開關(guān)、轉(zhuǎn)子滑環(huán)碳刷、轉(zhuǎn)子引線等)進行認真檢查,轉(zhuǎn)子回路整體外觀無發(fā)現(xiàn)明顯接地現(xiàn)象及局部放電痕跡,磁極連板緊固,與擋風板沒有劃傷痕跡,也無松動情況,氣隙內(nèi)無明顯劃傷痕跡,也未發(fā)現(xiàn)內(nèi)有異物。對轉(zhuǎn)子滑環(huán)、碳刷、刷架進行吸掃,并對勵磁引線進行詳細檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常,發(fā)電機內(nèi)部引流板固定可靠,接頭牢固,再搖測轉(zhuǎn)子絕緣大于100 MΩ,再進行開機試驗,同樣當機組轉(zhuǎn)速達到80%時報接地信號,不能復歸。我們一致判定是磁極接地,而且是非金屬性接地,故障原因有兩個1、磁極內(nèi)部絕緣有問題,可能是其制造安裝工藝質(zhì)量造成2、磁極松動,當機組轉(zhuǎn)動后受離心力的作用而造成。
當時也向機組生產(chǎn)廠家作了情況反映,聽取了他們的分析和判斷也與我們基本相同,機組共有56個磁極,采取排除法進行逐個磁極檢查,首先對半排除在42號和14號磁極聯(lián)板處斷開,對機組開機試驗,在引線處搖測轉(zhuǎn)子絕緣大于100 MΩ,即故障點說明在14號至42號磁極內(nèi),再停機后將42號和14號磁極聯(lián)板進行聯(lián)接,再對23號聯(lián)板和37號聯(lián)板處斷開,開機后發(fā)現(xiàn)正極對地絕緣為零,負極正常,即接地點在14號至23號磁極之間,經(jīng)過反復開停機試驗,最終確定接地磁極為17號,將此磁極斷開后,開機絕緣正常。
從上下游對17號磁極進行檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常,搖測其絕緣也正常(停機),表面有一些油污(由于機組發(fā)導軸承漏油造成,其它磁極均有油污),用高壓風進行了吹掃,表面有酒精進行油污清理,再將磁極聯(lián)板聯(lián)接后開機,轉(zhuǎn)子絕緣均為零。確定其內(nèi)部故障,于是決定更換磁極。
對17號磁極吊裝至安裝間,用2500V搖表測其絕緣也均正常。請專業(yè)人員嚴格按照規(guī)范對其重新進行絕緣處理,并進行試驗耐壓及直流電阻測試,各項測量試驗數(shù)據(jù)正常,回裝后解除安全措施,開機試驗,轉(zhuǎn)子接地現(xiàn)象消除,機組并網(wǎng)發(fā)電運行正常,再也沒有出現(xiàn)一點接地現(xiàn)象。
5. 結(jié)束語
從這次水輪機發(fā)電機轉(zhuǎn)子動態(tài)接地故障的處理過程來看,由于轉(zhuǎn)子磁極制造、檢修安裝工藝質(zhì)量不高,加上機組內(nèi)部漏油,易在轉(zhuǎn)子磁極上形成油污,轉(zhuǎn)子磁極在旋轉(zhuǎn)過程中受離心力及電磁力、機械力引起振動的共同作用下,造成磁極松動,絕緣損壞后產(chǎn)生接地故障。這種動態(tài)接地故障與磁極旋轉(zhuǎn)有關(guān),靜止狀態(tài)下接地消失,這就給故障點的查找和處理增加了難度,這種轉(zhuǎn)子故障案例也比較罕見,在此將此次處理的過程和結(jié)果與大家共勉,共同學習。
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